5月22日,筆者從西南油氣田公司獲悉,這個公司自主研發(fā)的國內首套273毫米管徑厚壁管內檢測器成功完成牽拉試驗,試驗數(shù)據(jù)完整,精度達到設計指標,填補了國內在該領域的技術空白。
此次研發(fā)的273毫米管徑厚壁管內檢測器,主要針對壁厚為20毫米的儲氣庫注采管道。為滿足在短時間內高效率注氣與采氣的要求,儲氣庫注采管多設計為管徑小、管壁厚、耐高壓的金屬管。隨著管壁的加厚,管道內徑進一步縮小,對管道內檢測技術提出了更高要求。而現(xiàn)有的通用設備由于需要在比常規(guī)管道更小的空間內布局探頭、鋼刷、皮碗等,存在通過性差、管道磁化強度不足、缺陷檢出和量化精度較差等問題。
為有效解決生產(chǎn)中遇到的實際困難,公司安全環(huán)保與技術監(jiān)督研究院對儲氣庫高壓厚壁管道漏磁內檢測技術開展了大量研究?蒲腥藛T采用漏磁信號強度仿真和檢測器通過性仿真模擬技術,構建了內檢測器不同磁化強度與檢測器結構的仿真模型,在不斷調整優(yōu)化設計方案后,完成了內檢測器的定制化加工與組裝,并最終通過現(xiàn)場牽拉試驗。273毫米管徑厚壁管內檢測器的成功研發(fā),不僅填補了國內技術空白,更為保障儲氣庫高壓厚壁管道本質安全奠定了基礎。